液壓系統(tǒng)的電磁閥塊處溫升均僅3e,這說(shuō)明在工作機(jī)構(gòu)未動(dòng)作時(shí),2臺(tái)泵站空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),各電磁閥處及檢修閥等處不存在內(nèi)泄漏。1號(hào)機(jī)液壓泵處溫升*快,初步確認(rèn)為1號(hào)機(jī)液壓泵存在內(nèi)泄漏,引起發(fā)熱。
為進(jìn)一步驗(yàn)證故障原因,將2臺(tái)裝卸橋的液壓泵進(jìn)行調(diào)換,在同樣條件下測(cè)試各處溫升,發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)溫升明顯高于1號(hào)機(jī),2次測(cè)試溫度。
由試驗(yàn)結(jié)果可斷定為原1號(hào)機(jī)的液壓泵存在內(nèi)泄漏故障分析:
(1)系統(tǒng)配置的液壓泵為PVB5FRSY-20-C-10型可調(diào)壓柱塞變量泵,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。經(jīng)解體后,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生在泵流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)部分。正常工作時(shí),泵達(dá)到設(shè)定壓力,壓力油由圖3所示的導(dǎo)桿內(nèi)孔1流入,活塞4在壓力油作用下推動(dòng)泵偏轉(zhuǎn)軛5,帶動(dòng)圖2中斜盤(pán)11,使其偏轉(zhuǎn)角變小,圖2中旋轉(zhuǎn)柱塞10的工作行程也因而變小,從而泵流量減小。而圖3中該泵活塞4頭部及泵偏轉(zhuǎn)軛5相對(duì)應(yīng)處磨損明顯,活塞4頭部半球形處有部分被磨平約015mm,偏轉(zhuǎn)軛5上磨出約1mm深的圓坑,在泵達(dá)到設(shè)定壓力時(shí),活塞4右移的行程比正常設(shè)備長(zhǎng)約115mm,從而使活塞導(dǎo)桿中的泄壓孔3露出(正常時(shí)達(dá)到設(shè)定壓力泄壓孔不應(yīng)露出),致使過(guò)多的壓力油泄出,造成節(jié)流發(fā)熱。
(2)查出故障后,將活塞4球頭及偏轉(zhuǎn)軛5磨損處進(jìn)行補(bǔ)焊,然后磨制成原形狀使其修復(fù)。
(3)將修好的泵裝到原設(shè)備上,使裝卸橋工作機(jī)構(gòu)投入運(yùn)行,其工作正常,油溫溫升正常。