一臺(tái)CPCD5AⅡZ型叉車(chē),在使用中出現(xiàn)掛擋時(shí)有強(qiáng)烈地沖擊發(fā)生異響的現(xiàn)象。由于該車(chē)配置的是液力換擋定軸式變速器且在倒擋及前進(jìn)各擋時(shí)均有沖擊現(xiàn)象。因此我們首先懷疑是主減速器或差速器松曠所致。
卸下主減速器傳動(dòng)軸,用手轉(zhuǎn)動(dòng)其輸入軸,發(fā)現(xiàn)有近30°的自由轉(zhuǎn)動(dòng)間隙,于是判定是主減速器嚙合間隙過(guò)大。拆下主減速器,測(cè)得其嚙合間隙為0.65mm(標(biāo)準(zhǔn)值為0.30-0.50mm)。調(diào)節(jié)錐齒位置,使其與主動(dòng)錐齒輪的嚙合間隙為0.35mm。重新裝配后試機(jī),掛各擋位時(shí)仍存在掛擋沖擊現(xiàn)象并發(fā)出異響,程度僅比原來(lái)略有減輕,但故障依舊。
為此,再次卸下傳動(dòng)軸,使變速器處于空載狀態(tài),啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),重復(fù)進(jìn)行掛擋、退擋、升降擋試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)掛擋瞬間產(chǎn)生的異響依然存在,且變速器有較明顯的振動(dòng);檢查變速器的支承固定螺栓,沒(méi)有松動(dòng)。據(jù)此現(xiàn)象判斷,故障應(yīng)在變速器內(nèi)部。卸下變速器解體、清洗、檢測(cè),發(fā)現(xiàn)倒擋及前進(jìn)各擋離合器的主、從動(dòng)軸的圓錐滾子軸承松動(dòng);通過(guò)增減墊片調(diào)整軸承至合適的間隙,并重新裝配好試機(jī),掛擋沖擊及產(chǎn)生異響的現(xiàn)象有所減弱,但故障現(xiàn)象卻依然存在。
經(jīng)過(guò)如此細(xì)致的檢查還未能找到故障的根本原因那么是否該型叉車(chē)設(shè)計(jì)或制造上存在著缺陷呢?于是,找來(lái)了同型號(hào)的該廠生產(chǎn)的叉車(chē),進(jìn)行了掛擋、退擋和升降擋的路試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)均存在著輕微的掛擋沖擊現(xiàn)象,只是嚴(yán)重程度不同。因此,故障原因的查找重點(diǎn)應(yīng)放在變速器的液力控制部份。查閱該機(jī)變速器控制原理圖和零件圖冊(cè)知,其離合器的活塞回位是靠彈簧的預(yù)緊力實(shí)現(xiàn)的,因此,在掛擋的一瞬間,主離合器可能存在壓力控制油液流量過(guò)大的情況,因而快速地克服彈簧預(yù)緊力,使得主動(dòng)片和從動(dòng)片搠合得太快而產(chǎn)生齒輪沖擊,就像摩擦主離合器操縱踏板松得太快而產(chǎn)生的沖擊一樣。為了驗(yàn)證這種設(shè)想,需對(duì)其液力控制管路做一定的改造,在換向閥與各離合器活塞之間串聯(lián)一個(gè)可調(diào)節(jié)流閥,控制其流量,使其能達(dá)到接合平穩(wěn)的目的。改造后的液力控制原理圖如附圖所示。
經(jīng)過(guò)上述改造,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),再做掛擋、退擋、升降擋的試車(chē),就車(chē)調(diào)整節(jié)流閥,掛擋沖擊故障被排除。若節(jié)流閥開(kāi)口太大則沒(méi)有達(dá)到改造目的;若節(jié)流閥開(kāi)口太小,掛擋沖擊的故障雖可以解決,但會(huì)出現(xiàn)行車(chē)無(wú)力和離合器打滑的新問(wèn)題。節(jié)流閥的調(diào)整以發(fā)動(dòng)機(jī)怠速時(shí)掛Ⅰ擋剛能行走為宜。至此才發(fā)現(xiàn)故障的根本原因,是離合器主動(dòng)片與從動(dòng)片接合得太快而產(chǎn)生了沖擊,又由于主減速器的主、從動(dòng)齒輪嚙合間隙過(guò)大和各擋離合器的軸承松動(dòng)而加重了掛擋的沖擊現(xiàn)象。(end)