H3/36B塔吊起吊鋼筋,鋼筋剛吊起1m左右高度時,吊鉤鋼絲繩突然滑落,鋼筋墜落,由于起吊高度較低,幸沒有人員傷害事故發(fā)生。
經事后公司各方對起升機構電機、減速機的檢查,發(fā)現(xiàn)與電機高速齒輪(38齒)、低速齒輪(19 齒)嚙合99齒齒盤及鎖緊螺母退出螺旋齒輪軸,38齒、19齒齒輪齒面上有明顯滑紋,99齒齒盤與齒輪軸配合的花鍵聯(lián)接全部打碎,造成了此次事故的發(fā)生。究其原因,可歸為以下三點:
1.原設計鎖緊螺母的止退功能不可靠。原設計是在M38鎖緊螺母后部多車一個φ39鎖緊圈,螺母擰緊后將鎖緊圈套嵌入軸端槽內。這種構造不用止動墊圈,結構新穎,但通過實踐證明,鎖緊圈經長期使用會出現(xiàn)裂紋、斷裂等現(xiàn)象,因而這種結構是不可靠的。由于齒輪軸傳動時產生的軸向力,實際使用中會出現(xiàn)鎖緊螺母松動、退出的現(xiàn)象,造成99齒齒盤與齒輪軸的花鍵配合松動,造成花鍵齒配合不緊,不均勻受力,從而發(fā)生打齒現(xiàn)象。
2.原設計99齒齒盤與齒輪軸配合的花鍵齒太小,強度不夠,一旦松動,極易將花鍵齒磨損、打碎,使配合失效,傳動失靈,由于重物重量造成滑落事故。
3.維護保養(yǎng)不到位。2001年12月份對H3/36B塔吊進行安裝前檢修時,曾對此部位打開檢修,更換部分高、低速齒輪,經檢查該部位完好無損。另根據(jù)原設計要求對該部位的檢修,也只要求在塔吊拆下大修時進行。但從現(xiàn)場情況得知,機械安裝維修人員對該部位的安裝,特別是對鎖緊螺母鎖緊圈的止退功能理解不夠,對鎖緊螺母的檢查不夠;另外,該部位的損壞,則逐漸松動磨損積累而造成的,平時的檢查維護不到位也是原因之一。
防范措施
經公司相關人員及項目部討論,針對該問題及相關情況,制訂以下的防范措施和維修保養(yǎng)制度。
1.機械第一次安裝前,必須進行徹底的檢修,包括起升、變幅、回轉、液壓頂升機械的電機、減速機、制動器、液壓油缸、限制器、限位器等,都要拆開檢修,更換配件,清洗、加油等。安裝前及平時的檢修中發(fā)現(xiàn)有損壞或不可靠的配件,應堅決予以更換,不留隱患。
2.加強機械的交接班管理。交接班時兩名司機必須同時處在機械上,當班司機對機械進行試運轉時,前班司機必須對機械的運轉情況進行檢查,聽聽機械各傳動部位的聲音,尤其是起升卷揚機的部位,發(fā)現(xiàn)異常情況應立即報告,同時做好交接班記錄。
3.做好機械的運轉、維修保養(yǎng)記錄。每臺大型機械都必須有單獨的運轉和維修保養(yǎng)記錄,操作人員和維修人員都必須對機械的運轉情況、交接班情況、維修情況、檢查保養(yǎng)情況進行詳細認真記錄,修理和檢查保養(yǎng)后同時在機械運轉記錄上登記,以備留檔檢查。
4.加強平時的檢修保養(yǎng)。工地機械維修人員應每星期一次對塔吊根據(jù)使用說明書和公司規(guī)定進行常規(guī)的檢修保養(yǎng),檢修保養(yǎng)部位在于鋼絲繩、滑輪、滾輪、電氣裝置、架體結構、附著臂、加油潤滑等,安排以機械工作間隙時間進行。
5.每15天安排1個半天對塔吊進行重點檢修保養(yǎng)。重點部位是起升、變幅、回轉機械,包括電機、減速機、制動器、電磁離合器等,由機械維修班班長組織進行。
6.每3個月安排1個整天,對塔吊起升電機、減速機、制動器、即此次事故發(fā)生的部位進行專門細致檢查。安全主任、機構工程師、工地專職安全員同時參加,檢查完畢相關人員簽字認可。
技術改造措施
針對原設計鎖緊螺母止退功能不可靠的隱患,可根據(jù)有關資料,改進其設計,采用一種新的止退措施。
對原齒輪軸部上下兩條止退槽進行重新銑槽(材貭較硬銑不動時用角向磨光機磨槽或電火花加工槽),寬度為7mm,深度為4mm,上下對齊,再用2mm厚材質好、韌性高的鋼板制作“米”字形的止退片,“米”字形止退片每條邊的寬度也為7mm。安裝前將鎖緊螺絲母的止退唇邊車去,將99齒齒盤和齒輪軸花鍵配合緊密、鎖緊擰緊后,把“米”字形止退片的兩條邊砸入齒輪軸新加工好的兩條止退槽內,再把止退片的四條邊焊在鎖緊螺母上,詳見圖1.圖2和圖3,一個止退片只能使用一次。
另外,在齒輪軸上和鎖緊螺母的內外螺紋上涂刷改性丙烯酸酯粘膠,在鎖緊螺母一齒輪軸擰緊時,必須用大管鉗(1m長,或用鋼管加長),將鎖緊螺母徹底緊固,利用粘膠高性能的粘合力將齒輪軸和鎖緊螺母緊固,安裝時必須待粘膠完全干硬后才能進行后續(xù)的安裝,以及以后的加入齒輪油等。
經事后公司各方對起升機構電機、減速機的檢查,發(fā)現(xiàn)與電機高速齒輪(38齒)、低速齒輪(19 齒)嚙合99齒齒盤及鎖緊螺母退出螺旋齒輪軸,38齒、19齒齒輪齒面上有明顯滑紋,99齒齒盤與齒輪軸配合的花鍵聯(lián)接全部打碎,造成了此次事故的發(fā)生。究其原因,可歸為以下三點:
1.原設計鎖緊螺母的止退功能不可靠。原設計是在M38鎖緊螺母后部多車一個φ39鎖緊圈,螺母擰緊后將鎖緊圈套嵌入軸端槽內。這種構造不用止動墊圈,結構新穎,但通過實踐證明,鎖緊圈經長期使用會出現(xiàn)裂紋、斷裂等現(xiàn)象,因而這種結構是不可靠的。由于齒輪軸傳動時產生的軸向力,實際使用中會出現(xiàn)鎖緊螺母松動、退出的現(xiàn)象,造成99齒齒盤與齒輪軸的花鍵配合松動,造成花鍵齒配合不緊,不均勻受力,從而發(fā)生打齒現(xiàn)象。
2.原設計99齒齒盤與齒輪軸配合的花鍵齒太小,強度不夠,一旦松動,極易將花鍵齒磨損、打碎,使配合失效,傳動失靈,由于重物重量造成滑落事故。
3.維護保養(yǎng)不到位。2001年12月份對H3/36B塔吊進行安裝前檢修時,曾對此部位打開檢修,更換部分高、低速齒輪,經檢查該部位完好無損。另根據(jù)原設計要求對該部位的檢修,也只要求在塔吊拆下大修時進行。但從現(xiàn)場情況得知,機械安裝維修人員對該部位的安裝,特別是對鎖緊螺母鎖緊圈的止退功能理解不夠,對鎖緊螺母的檢查不夠;另外,該部位的損壞,則逐漸松動磨損積累而造成的,平時的檢查維護不到位也是原因之一。
防范措施
經公司相關人員及項目部討論,針對該問題及相關情況,制訂以下的防范措施和維修保養(yǎng)制度。
1.機械第一次安裝前,必須進行徹底的檢修,包括起升、變幅、回轉、液壓頂升機械的電機、減速機、制動器、液壓油缸、限制器、限位器等,都要拆開檢修,更換配件,清洗、加油等。安裝前及平時的檢修中發(fā)現(xiàn)有損壞或不可靠的配件,應堅決予以更換,不留隱患。
2.加強機械的交接班管理。交接班時兩名司機必須同時處在機械上,當班司機對機械進行試運轉時,前班司機必須對機械的運轉情況進行檢查,聽聽機械各傳動部位的聲音,尤其是起升卷揚機的部位,發(fā)現(xiàn)異常情況應立即報告,同時做好交接班記錄。
3.做好機械的運轉、維修保養(yǎng)記錄。每臺大型機械都必須有單獨的運轉和維修保養(yǎng)記錄,操作人員和維修人員都必須對機械的運轉情況、交接班情況、維修情況、檢查保養(yǎng)情況進行詳細認真記錄,修理和檢查保養(yǎng)后同時在機械運轉記錄上登記,以備留檔檢查。
4.加強平時的檢修保養(yǎng)。工地機械維修人員應每星期一次對塔吊根據(jù)使用說明書和公司規(guī)定進行常規(guī)的檢修保養(yǎng),檢修保養(yǎng)部位在于鋼絲繩、滑輪、滾輪、電氣裝置、架體結構、附著臂、加油潤滑等,安排以機械工作間隙時間進行。
5.每15天安排1個半天對塔吊進行重點檢修保養(yǎng)。重點部位是起升、變幅、回轉機械,包括電機、減速機、制動器、電磁離合器等,由機械維修班班長組織進行。
6.每3個月安排1個整天,對塔吊起升電機、減速機、制動器、即此次事故發(fā)生的部位進行專門細致檢查。安全主任、機構工程師、工地專職安全員同時參加,檢查完畢相關人員簽字認可。
技術改造措施
針對原設計鎖緊螺母止退功能不可靠的隱患,可根據(jù)有關資料,改進其設計,采用一種新的止退措施。
對原齒輪軸部上下兩條止退槽進行重新銑槽(材貭較硬銑不動時用角向磨光機磨槽或電火花加工槽),寬度為7mm,深度為4mm,上下對齊,再用2mm厚材質好、韌性高的鋼板制作“米”字形的止退片,“米”字形止退片每條邊的寬度也為7mm。安裝前將鎖緊螺絲母的止退唇邊車去,將99齒齒盤和齒輪軸花鍵配合緊密、鎖緊擰緊后,把“米”字形止退片的兩條邊砸入齒輪軸新加工好的兩條止退槽內,再把止退片的四條邊焊在鎖緊螺母上,詳見圖1.圖2和圖3,一個止退片只能使用一次。
另外,在齒輪軸上和鎖緊螺母的內外螺紋上涂刷改性丙烯酸酯粘膠,在鎖緊螺母一齒輪軸擰緊時,必須用大管鉗(1m長,或用鋼管加長),將鎖緊螺母徹底緊固,利用粘膠高性能的粘合力將齒輪軸和鎖緊螺母緊固,安裝時必須待粘膠完全干硬后才能進行后續(xù)的安裝,以及以后的加入齒輪油等。