首鋼第二煉鋼廠sT跨3臺耙式起重機原為比利時賽蘭公司于1964年設(shè)計、制造的產(chǎn)品,其已運行4o多年。該起重機的主梁金屬結(jié)構(gòu)已嚴重疲勞,主梁下?lián)蠂乐?。同時,其主梁主腹板與上翼緣板聯(lián)接的T型焊縫出現(xiàn)多段裂紋,最長裂紋達600nⅡn。因此提出修復、加固主梁并適當恢復其上拱度,使該起重機能繼續(xù)使用。
主要技術(shù)參數(shù)
起重量:15t
軌面標高:12rn
起升高度:6rn
跨度:35.5rn
小車軌距:5rn
小車輪距:4.8m
起升速度:16m/min
大車運行速度:78m/min
小車運行速度:41.88m/min
該類起重機為偏軌箱型梁結(jié)構(gòu),其主梁下?lián)蠂乐?,下?lián)现底畲筮_35mm;主腹板與上翼緣板聯(lián)接的T型焊縫產(chǎn)生多段嚴重裂紋,最長裂紋達600mrn。由于現(xiàn)場施工條件的限制,綜合考慮各類因素后主要提出2種修復方案,下面對這2種方案分別進行敘述,并對其方案做適當比較,以便選擇。
修復方案1:
如圖1所示,此方案對主梁的下?lián)喜贿M行矯正,只對原T型焊縫裂紋進行修復,并在主梁上部加Ⅱ型梁,“Ⅱ”型梁按修復技術(shù)要求中規(guī)定的上拱度值,按預拱度曲線下料,用T型鋼焊接而成。
施工步驟
(1)Ⅱ型梁按要求的跨中拱度值及按該值確定的拱度曲線提前制做。
(2)拆除主梁上的電器控制柜、小車導電架、小車極限、緩沖器、潤滑裝置等。將起重機停于施工預定的區(qū)域。
(3)將小車移至主梁一端,焊施工支座,將小車用手斤頂頂起300mill并支撐牢固。
(4)拆除小車軌道;清理主梁上蓋板的油漆、污物等(便于后面的焊接施工)。
(5)在主粱中部用置于鋼立柱上方的千頂支撐主梁,適當調(diào)整千斤頂高度,以避免因主梁自重而導致其在修復過程中殘余內(nèi)應力的增加。
(6)對主梁T型焊縫裂紋進行修復;新增Ⅱ型梁在原主梁上進行安裝與焊接。
方案I的特點
(1) 通過在主梁的上部加Ⅱ型梁增加了主梁的總高,主梁的剛度提高,且主梁原T型焊縫的正應力下降了50.34%。
(2) 在主梁上部加Ⅱ型梁,所有焊縫的焊接都在平面進行,避免了仰焊,因此更易保證焊縫質(zhì)量;且施工方便,可大大縮短施工時間及降低施工費用。
(3) n型梁提前預制,很易保證其跨中所需的上拱度值及拱度曲線。
(4) 軋制型材T型鋼的采用取消了一般主梁結(jié)構(gòu)在該部位的T型焊縫,該處的焊縫取消可大大減小焊接應力對主梁的影響,避免由于焊縫存在缺陷而導致焊縫開裂。
(5) 由于該方案不對主梁進行矯正,因而主梁的旁彎、波浪變形無法進行修正及改善,國產(chǎn)T型鋼質(zhì)量一般,如進口則費用較高。
修復方案2:
如圖2所示,此方案先對主梁的T型焊縫進行修復,再對主梁下?lián)线M行火焰矯正以恢復其上拱度值,最后在主梁下部加Ⅱ型梁對主梁進行加固。
施工步驟
(1)將小車移至主梁的一端;對主梁下?lián)稀⑴詮潯蔷€等進行測量。
(2)在主梁中部,用置于鋼立柱上方的千尺頂支撐主梁。
主梁在自重作用下,會產(chǎn)生一定量下?lián)?,其中性層下部受拉應力,中性層上部受壓應力。在進行火焰矯正時,主梁下部的拉應力會降低其矯正量效率。通過在主梁下部設(shè)置支撐,使梁中性層下部受到壓應力,以取得更好的火焰矯正效果。
(3)對主梁T型焊縫裂紋進行修復。
(4)火焰矯正恢復主梁上拱度值,根據(jù)對主梁旁彎、波浪變形的檢測結(jié)果,在火焰矯正布局火焰加熱點時同時考慮修正主梁的旁彎及波浪變形。
(5)清理主梁下蓋板的油漆、污物等。
(6)主梁下部加Ⅱ型梁,對主梁進行加固。
方案Ⅱ的特點
(1)在對主梁進行火焰矯正時,根據(jù)主粱的實測旁彎、波浪彎形,可合理布局火焰的加熱區(qū)域,對主梁進行綜合矯正,在恢復主梁上拱值的同時減少其旁彎及波浪變形。
(2)由于火焰矯正使主粱內(nèi)增加了殘余應力,其分布極其復雜。這些內(nèi)應力在起重機使用過程中,將會逐漸趨于均勻化或消失,可能導致主梁的
再次下沉。在主梁下部加Ⅱ型梁可使主梁經(jīng)火焰矯正后的上拱度值保持穩(wěn)定。
(3)該方案也使原主梁T型焊縫的正應力有所降低,但降低幅度較方案I小。
(4)火焰矯正受諸多因素的影響,其預測拱度值變化不能精確估計,因此須分多次矯正并進行反復測量才能取得較好的效果,因此操作較困難。
(5)主梁下部加Ⅱ型梁施工困難較大,施工期長,費用較高。
4最終方案的選擇及修復效果經(jīng)綜合考慮本單位的具體實際情況,最終選擇了方案Ⅱ。2003年12月2OO4年4月按該方案先后對3臺耙式起重機進行了主梁起拱并加固,修復效果良好,完全滿足修復技術(shù)要求。