1、故障分析:
電磁鐵推桿行程小的常見原因有:
a.電磁鐵腔內(nèi)有空氣或油量不足;
b.補(bǔ)償行程超過型號規(guī)定值;
c.線圈斷路或兩端電壓低;
d.電磁鐵損壞等。
在故障現(xiàn)場,我們對列舉的常見原因由簡單到復(fù)雜逐一進(jìn)行了分析。首先給電磁鐵加油、排放空氣,故障仍然存在。檢查補(bǔ)償行程,推桿上端與上蓋僅相距15mm,原因2也可否定。通電后用萬用表測量硅整流器兩電壓,輸入電壓為380V,輸出端電壓為340V,完全正常。采用一臺新的電磁鐵接入硅整流器輸出端,出現(xiàn)了同樣的故障現(xiàn)象,說明電磁鐵本身并沒損壞。究竟是什么原因產(chǎn)生了故障?圖1是電磁鐵電源裝置——硅整流器的電氣原理圖。我們對其工作原理進(jìn)行了分析。當(dāng)交流380V 電壓加入輸入端時,KM 動作常開觸頭閉合,使電路接通,KA常閉觸頭將經(jīng)濟(jì)電阻R短接,在輸出端得到近似340V的直流電壓作為電磁鐵的吸臺電壓。當(dāng)輸出端接有電磁鐵時,就有電流流過電磁鐵線圈。由于線圈是一個大電感負(fù)載,直流電流需要一個過渡過程才能達(dá)到穩(wěn)態(tài)值。當(dāng)電流上升到電磁鐵吸合電流IM時,電磁鐵吸合,推桿上升,完成制動器架的松閘過程。電流繼續(xù)上升到電流繼電器KA 的動作整定電流IS時,繼電器動作,其常閉觸頭將經(jīng)濟(jì)電阻R接入電路,輸出電壓即降至電磁鐵的吸持電壓。
圖1 硅整流器電氣原理圖
反復(fù)接通和斷開電源,觀察硅整流器上電流繼電器動作時間和推桿動作時間,發(fā)現(xiàn)推桿上升10mm左右時電磁鐵尚未吸合,而電流繼電器就動作了,過早地將經(jīng)濟(jì)電阻R接入電路。這說明電流繼電器的整定電流IJ小于電磁鐵吸合電流IM。因而電流繼電器常閉觸頭在電磁鐵沒有吸之前就動作,使推桿不能上升到正常位置,制動器也就不能松閘。
2、解決措施
對硅整流器上的電流繼電器調(diào)整動作時間,使其常閉觸頭動作時間比電磁鐵吸合時間滯后約0.5s,之后接入經(jīng)濟(jì)電阻R。通過對故障原因分析及處理,現(xiàn)場反復(fù)操作,YDWZ-400/100JA制動器松閘上閘正常,故障得以排除。使用證明,故障處理效果好。
對于有類似故障現(xiàn)象的起重機(jī)制動器,不要隨意更換液壓電磁鐵,以免造成浪費(fèi)。